3個(gè)角度分析LED燈珠變色的6種情況
文章來(lái)源:恒光電器
發(fā)布時(shí)間:2016-02-26
瀏覽次數(shù):次
LED 產(chǎn)品的可靠性日益受到了制造廠商及使用者的關(guān)注,。而作為產(chǎn)品基本構(gòu)成單元的LED 燈珠, 其質(zhì)量的好壞直接影響著LED 成品的可靠性,, 在實(shí)際應(yīng)用中就常常發(fā)生因LED 燈珠的失效導(dǎo)致成品出現(xiàn)功能異常甚至完全失效的情況,。近年來(lái), 因燈珠變色導(dǎo)致成品出現(xiàn)色溫漂移,、流明降低和出光效果變差等一系列可靠性問題的案例日益增多,,LED照明企業(yè), 使眾多的LED 產(chǎn)品生產(chǎn)廠家及用戶遭受了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,。
本文通過幾個(gè)LED 燈珠失效案例,, 分析了導(dǎo)致LED 燈珠發(fā)生變色失效的根本原因。
封裝膠原因
(1)封裝膠中殘留外來(lái)異物
失效燈珠的外觀呈現(xiàn)局部變色發(fā)黑,。揭開封裝膠,, 發(fā)現(xiàn)有一個(gè)黑色異物夾雜在封裝膠內(nèi), 用掃描電鏡及能譜儀(SEM&EDS) 對(duì)異物進(jìn)行成分分析[5-6],, 確認(rèn)其主成分為鋁(Al)、碳(C),、氧(O) 元素,, 還含有少量的雜質(zhì)元素, 測(cè)試結(jié)果如下圖所示,。結(jié)合用戶反饋的失效背景可知,,綠色照明, 該異物是在封裝過程中引入的,。
(2)封裝膠受化學(xué)物質(zhì)侵蝕發(fā)生膠體變色
失效品為玻璃光管燈,, 內(nèi)部的LED 燈帶使用單組份室溫固化硅橡膠粘結(jié)固定在玻璃管上, 固膠部位燈帶上的LED 燈珠出現(xiàn)發(fā)黃變暗現(xiàn)象。失效燈珠封裝膠的材質(zhì)為硅橡膠,, 使用SEM&EDS 測(cè)試封裝膠的元素成分,, 發(fā)現(xiàn)其比正常燈珠封裝膠成分多檢出了硫(S) 元素, 測(cè)試結(jié)果如下圖所示,。
通常硫磺,、有機(jī)二硫化物和多硫化物等含硫物質(zhì)可以作為硫化劑, 使橡膠發(fā)生硫化交聯(lián)反應(yīng),, 從而使橡膠的結(jié)構(gòu)改變,, 呈現(xiàn)出顏色發(fā)黃變暗、熱分解溫度升高的現(xiàn)象,。
通過TGA 測(cè)試燈珠封裝膠體的熱分解溫度可知,, 失效燈珠封裝膠在失重2 %、5%,、10 %,、15 %和20 %時(shí)的溫度均比同批次良品封裝膠相同失重量的溫度高出25 ℃以上, 封裝膠熱分解曲線如下圖所示,, 證實(shí)了封裝膠因發(fā)生硫化交聯(lián)導(dǎo)致其熱分解溫度升高的現(xiàn)象,。使用ICPOES進(jìn)一步對(duì)起固定作用的單組份固化硅橡膠進(jìn)行化學(xué)成分分析, 檢出其中含有約400 ppm 的硫(S) 元素,。
由此可知,, LED 燈珠發(fā)黃變暗的原因?yàn)椴A艄軆?nèi)粘結(jié)固定用的單組份室溫固化硅橡膠在固化過程中揮發(fā)出的含硫(S) 的氣體侵入到了LED 封裝膠中, 使封裝膠發(fā)生了進(jìn)一步的硫化交聯(lián)反應(yīng),,而再次硫化交聯(lián)導(dǎo)致封裝膠體變黃變暗,。后續(xù)用戶改用未使用單組份固化硅橡膠的塑料燈管則未出現(xiàn)燈珠變色的現(xiàn)象。因此,, LED 生產(chǎn)方在產(chǎn)品設(shè)計(jì)選材和制造時(shí)應(yīng)考慮產(chǎn)品各部件所用不同材料相互間的匹配性,, 避免因材料的不兼容而導(dǎo)致后續(xù)出現(xiàn)可靠性問題。
熒光粉沉降
燈珠裝配成LED 燈具后在倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存時(shí),, 發(fā)生了色溫漂移失效,, 失效LED 燈珠的封裝膠由橙色變?yōu)闇\黃色, 對(duì)其進(jìn)行I-V 特性測(cè)試,, led亮化工程,, 發(fā)現(xiàn)燈珠可以正常點(diǎn)亮, 且I-V 曲線正常,, 只是出光亮度發(fā)生改變,。取一些失效燈珠,辦公照明,, 以機(jī)械開封方式取出封裝膠,, 發(fā)現(xiàn)支架表面均殘留有透明顆粒物,, 使用SEM&EDS 測(cè)試顆粒物成分, 結(jié)果顯示其含有高含量的鍶(Sr) 元素,,車間照明,, 如下圖所示。
而封裝膠與支架接觸面也檢出了高含量的鍶( Sr) 元素和鋇(Ba) 元素,, 如下圖所示,。
與之相比,國(guó)際資訊,, 良品燈珠開封后,, 支架表面較干凈, 表面主成分為銀(Ag)和少量的碳(C) 元素,, 未檢出鍶(Sr) 元素,, 且在其封裝膠與支架的接觸面上也未檢出鍶(Sr) 和鋇(Ba) 元素。通過測(cè)試失效品和良品燈珠封裝膠的截面成分得知,,車間照明,, 二者所用的熒光粉的成分相同, 均為釔鋁石榴石( 主要成分為氧(O) ,、鋁(Al) 和釔(Y) ) 與硅酸鍶鋇( 主要成分為碳(C),、氧(O)、硅(Si),、鍶(Sr),、鋇(Ba) 和鈣(Ca)) 混合熒光粉。
因此,, LED 燈珠的失效原因?yàn)樗褂玫墓杷猁}熒光粉沉降到了封裝膠底部及支架表層,, 致使因光折射規(guī)律不一致而發(fā)生色散現(xiàn)象, 導(dǎo)致色溫漂移,, 同時(shí)發(fā)生燈珠變色現(xiàn)象,。
支架原因
(1)異物污染支架
失效燈珠一側(cè)變色, 揭開封裝膠后可以看到變色部位的支架的表面覆蓋了一層異物,, 對(duì)異物進(jìn)行元素成分測(cè)試,, 顯示其主成分為錫( Sn) 、鉛(Pb) 元素,, 測(cè)得的結(jié)果如下圖所示,。
揭開燈珠變色部位外圍的白色塑膠, 在與白色塑膠接觸的支架表面也檢出了錫(Sn),、鉛(Pb) 成分。由于異物覆蓋部位的支架與燈珠一側(cè)的引腳相連,, 而引腳采用錫鉛焊接,。顯而易見,, 如果燈珠在進(jìn)行表面貼裝時(shí), 引腳沾附了多余的錫膏,, 則在焊接時(shí),, 熔化的焊料會(huì)沿著引腳爬升至與之相連的支架表面, 形成覆蓋層,。因此,, 此案例中LED 燈珠失效的原因是LED 燈珠在進(jìn)行組裝焊接時(shí), 引腳焊接部位的焊料進(jìn)入了支架表面,, 形成了覆蓋物,, 從而導(dǎo)致了燈珠變色。
(2)支架腐蝕